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最新消息 > PCB壓合銅箔起皺工藝改善方法探討

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3.2.4鉚釘附近起皺鉚合時選用的鉚釘偏高或鉚合品質不良,層壓時鉚釘會頂起鋼板,導致靠近鉚釘附件區域因為壓力不足而出現白斑、起皺。3.2.5其他違規操作起皺操作員排板時銅箔沒有撫平,或選用了嚴重皺褶的銅箔,或鋼板表面有水,或牛皮紙過多導致料溫升溫過慢等等違規操作都會導致起皺。4銅箔起皺的應對措施因為板件在熱壓時“局部欠壓”是起皺主要原因,應對措施也主要是從消除“局部欠壓”方向制定。方法有減少壓力散失、提升欠壓區分配到的壓力、合理打壓提高壓力有效率、使用強度更強的厚銅箔等等。4.1具體改善措施5實驗驗證5.1實驗產品介紹對分析措施進行相關實驗.根據公司生產的實際情況和客戶要求,選擇我司某檔案號,該檔案號為10層板,所有內層都有相同位置的空白區,空白區尺寸10*80mm,在空白區對應的外層有線路分布,在第一次生產中,該板100%起皺。結構如圖。5.2采取的改善方案5.2.1錯位排板,每排兩層加隔鋼板,減少疊層。采用無銅區正反方向疊板,同時加隔鋼板減少疊層間的相互影響(加隔的鋼板間沒牛皮紙,以免影響料溫),減少疊層至6層。內層無銅區疊加的厚度達到12OZ,且外層是薄銅箔,層壓后仍有36.4%起皺。5.2.2提前上高壓公司料溫升溫速率1.5℃/min左右,正常層壓參數在外層溫度86-90℃時上高壓。生產返單時除了采用前面的排板措施外,試驗在外層料溫80℃,內層料溫55℃開始上高壓。層壓起皺不良減少至13.6%。5.2.3加壓至高壓30kgf在補料時,取補料板和內層報廢板作試驗。生產條件是在原來措施的基礎上,實際板面受到的高壓壓力由26kgf提高至30kgf,,層壓后良率提升至100%。5.3小結錯位排板能減少上下疊層間的相互影響,且操作簡單,不會增加成本,和影響產能,不僅可以適應于銅箔起皺的改善,也適合所有產品層壓;加隔鋼板和減少疊層都會影響產能,但這兩個方法不僅效果明顯而且可靠性很高,即使達不到理想的效果也不會產生其他惡果,所以在銅箔起皺的控制中值得采用;提前上壓和加壓壓合對起皺的控制效果最好,但必須注意提前上壓導致的流膠過度,板厚不均等等其他不良隱患,也要注意壓力與溫度(上壓時機和升溫速率)的匹配,對于不同的材料、設備和不同的產品設計,需要經過多次實驗才可以確認最佳組合。6結論層壓銅箔起皺改善方案上有優化設計、平衡排板、改良層壓參數方面的很多措施,總結為兩點就是“提升板件局部欠壓區分配到的壓力、提高壓力有效率”。本文對層壓銅箔起皺的各種類型及其起皺原因進行了分析,提出了相對應的解決措施,并通過實際生產驗證了措施的有效性,能夠對其他板件進行推廣,是針對各種銅箔起皺比較全面的解決方案。以上所有信息僅作為學習交流使用,不作為任何學習和商業標準。若您對文中任何信息有異議,歡迎隨時提出,謝謝!12

關鍵字標籤:microwave pcb design